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大功率高压变频器在冶金除尘系统中的应用

发表日期:2011-05-04 09:11:41  来源:互联网; 点击次数:
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    1 概述

     在冶金行业的各种工艺过程中,高压除尘风机的转速可以随工艺过程的需要而变化。以炼铁与炼钢为例,在高炉出铁及转炉吹氧冶炼过程中烟尘量最多,需要风机全负荷运转才能满足除尘要求,而其余时间烟尘量很少,风机只需低速运转即可满足除尘要求,工况变化范围很大,节能潜力巨大。

     风机、水泵等采用变频调速是我国节能的一项重点推广技术,《中华人民共和国节约能源法》第39条已将变频调速列入通用节能技术加以推广。高压交流变频调速技术是20世纪90年代迅速发展起来的一种新型电力传动调速技术,主要用于交流电动机的变频调速,其技术和性能胜过其他任何一种调速方式。变频调速以其显著的节能效益,高精确的调速精度,宽范围的调速范围,完善的电力电子保护功能,以及易于实现的自动通信功能,得到了广大用户的认可和市场的确认,在运行、安装使用及维修维护等方面,也给使用者带来了极大的便利和快捷的服务,使之成为企业采用电机节能方式的首选。

    2 变频调速与其他调速方式的比较

     目前,大功率高压异步电动机的主要调速方式有以下几种:串级调速、液力耦合器调速及变频调速等

    2.1 串级调速

     优点是可以回收转差功率,所以调速效率比较高,但存在的问题也很多:它不适合于鼠笼型异步电机;不能实现软启动,启动过程非常复杂;启动电流大;调速范围有限;响应慢,不易实现闭环控制;功率因数和效率低,并随转速的降低急剧下降;很难实现同DCS控制系统的配合,不利于提高系统的整体自动化程度;因控制装置比较复杂,谐波污染大.对电网有较大干扰。

    2.2 液力耦合器调速

     属低效调速方式,调速范围有限,高速丢转约5%-10%;低速转差损耗大,最高可达额定功率的15%,低速时效率极低;精度低,线性度差,响应慢;启动电流大;加装在设备

    与电机之间,不适合改造;维护复杂,费用大,不能满足提高装置整体自动化水平的需要。

    2.3 高压变频器调速

     由于采用了先进的电力电子技术,计算机控制技术,现代通信技术和高压电气,电机拖动等综合性领域的学科技术,因此具有其他调速方式无法比拟的优点。

     (1)变频器采用液晶显示数字界面,触摸式面板,可随时显示电压、电流、频率及电机转速等,可非常直观地显示电机的实时状态。

     (2)精确的频率分辨率和高的调速精度,完全可以满足各种生产工艺工况的要求。

     (3)高压变频器具有国际通用的外部接口,可与DCS实现通讯,并可与设备控制回路相连接,构成部分闭环控制系统。

     (4)具有就地和远程操作功能,另可通过互联网实现远程监控功能。

     (5)具有电力电子保护和工业电气保护功能,使变频器和电机在正常运行和故障时均可得到安全保证。

     (6)电机可实现软启动、软制动:启动电流小,小于电机的额定电流;电机启动时间连续可调,减小了对电网的影响。

     (7)减少配件的损耗,延长设备使用寿命,提高劳动生产效率。

    3 变频器的组成

     中钢天澄公司在攀枝花钢铁(集团)有限公司某厂烟气治理项目中采用了2套配套电机为1 800 kw/1OkV的大功率高压变频器。

     高压除尘风机配套电机采用“一拖一”变频控制,总体控制系统构成如下:

     (1)Y10/130(适配1 800 kW/10 kV电机)高压变频器2台;

     (2)系统手动旁路开关柜(2 000 kW)2台;

     (3)远程监控系统l套。

     变频器参数如下:

     型号Y10/130;安装地点:室内;技术方案:电压源型,直接高—高;额定输入电压/允许变化范围:10 kV (-20%-+15%);系统输入电压/输出电压:10 kv/10 kV;系统输出电流:130 A;额定容量:2 250 kVA;额定输入频率/允许变化范围:(50±5)Hz;变频器效率:额定输出时,97%,>20%负载时,>95%;输入侧功率因数:额定输出时,0.97,>30%负载时,>O 92;逆变形式及元件参数:每相9单元串联PWM逆变输出/IGBT;过载能力:120% 3min,150% 1 min;I/O信号规格及数量:按用户要求;操作键盘:液晶触摸屏;变频装置外形尺寸:5 500mm×2 300mm×l 200 mm

    4 变频器的控制

     变频器的控制有2种方式:就地控制和远程控制。

     就地控制:通过设在单元控制柜上的液晶触摸屏进行参数设定及启、停等所有控制。

     远程控制:通过设在中央控制室的工控机完成对变频器的所有控制。变频器与工控机之间通过RS485接口,采用MODBUS通讯协议进行数据交换。

     通过变频器在现场的实际应用,收到了以下效果:

     (1)增加了效益。按照现场的运行情况,变频器与液力耦合器相比每年节约电费及维护费用约200万元人民币,可以说是为企业增加了效益。

     (2)改善了工艺。投入变频器后除尘风机可以非常平滑稳定地调整风量,运行人员可以自如地调控,工艺运行参数得到了改善,提高了效率

     (3)维护量减小。采用变频调速后,无论何种工艺条件,随时可以通过调整转速使风机在接近额定状态下工作,这样就可避免使风机过多偏离额定工作区而引起的振动,通常情况下,变频调速系统的应用主要是为了降低风机的转速。自于启动缓慢及转速的降低,相应地延长了许多零部件的寿命。

     (4)工作强度降低由于调速系统可实现远程控制,可实现无人值守,大大降低了劳动强度,提高了生产效率,为优化运营提供了可靠保证。

     (5)减少了对电网的冲击。采用变频调节后,系统实现软启动,电机启动电流只是额定电流,启动时间相应延长,对电网无大的冲击,减轻了起动机械转矩对电机的机械损伤,有效地延长了电机的使用寿命。

     变频调速作为一种新型的电力传动调速技术和节能技术,以其显著的优势已在冶金行业得到了一定的发展,如果能进一步采用新技术,降低成本,减少企业的一次投资,那么变频调速技术必将在冶金乃至其他行业得到更广泛的应用。

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